案例3【背景资料】:某城市新建一座钢管拱桥,单跨100m。东西拱座两个桥台,每个桥台基础设20根桩径为1.5m的钻孔灌注桩,设计桩长40m。桥位区地质表层5m以内为杂填土层,5~35m为卵砾石,35m以下为软岩层。桩基施工中,施工单位采用了冲击钻进行钻孔。在钢筋笼制作时,采用闪光对焊连接。灌注第2~3号桩时,在当钢筋笼下放后,发现孔底沉渣厚度超标,但超标量较小,施工人员采用空压机风管进行扰动,使孔底残留沉渣处于悬浮状态。安装导管时导管底口距孔底的距离为35cm,且导管口处于沉淀的淤泥渣之上。导管使用前曾用1.5倍的水深压力进行了水密承压试验。混凝土坍落度18cm,混凝土灌注在整个过程中均连续进行。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m,在随后的灌注过程中,导管的埋置深度为2~6m。当灌注混凝土进行到10m时,出现塌孔,此时,施工人员立即用吸泥机进行清理。由于怕再发生塌孔现象,施工人员决定连续浇筑。混凝土灌注高度进行到28m时,发现导管埋管达18m,灌注混凝土发生困难。操作人员在抖动、敲打混凝土不能正常灌注时,决定拔抽导管,混凝土面突然下降后继续灌注混凝土。当灌注到35m时又发生堵管现象。施工人员采取用脚手管插入导管的方法疏通导管,直到灌桩完成。后经检测发现有断桩。【问题】1.断桩可能发生在何处?原因是什么?2.钢筋连接有几种方法?一般钢筋笼的钢筋连接应采用何种方法?3.水下钻孔的钻机有哪几种?为何此工程选用冲击钻?4.钻孔灌注桩施工的主要工序是什么?5.导管使用时有哪些要求?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:0
案例3【背景资料】:
某城市新建一座钢管拱桥,单跨100m。东西拱座两个桥台,每个桥台基础设20根桩径为1.5m的钻孔灌注桩,设计桩长40m。桥位区地质表层5m以内为杂填土层,5~35m为卵砾石,35m以下为软岩层。
桩基施工中,施工单位采用了冲击钻进行钻孔。在钢筋笼制作时,采用闪光对焊连接。灌注第2~3号桩时,在当钢筋笼下放后,发现孔底沉渣厚度超标,但超标量较小,施工人员采用空压机风管进行扰动,使孔底残留沉渣处于悬浮状态。安装导管时导管底口距孔底的距离为35cm,且导管口处于沉淀的淤泥渣之上。导管使用前曾用1.5倍的水深压力进行了水密承压试验。混凝土坍落度18cm,混凝土灌注在整个过程中均连续进行。
首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m,在随后的灌注过程中,导管的埋置深度为2~6m。当灌注混凝土进行到10m时,出现塌孔,此时,施工人员立即用吸泥机进行清理。由于怕再发生塌孔现象,施工人员决定连续浇筑。混凝土灌注高度进行到28m时,发现导管埋管达18m,灌注混凝土发生困难。操作人员在抖动、敲打混凝土不能正常灌注时,决定拔抽导管,混凝土面突然下降后继续灌注混凝土。当灌注到35m时又发生堵管现象。施工人员采取用脚手管插入导管的方法疏通导管,直到灌桩完成。后经检测发现有断桩。
【问题】
1.断桩可能发生在何处?原因是什么?
2.钢筋连接有几种方法?一般钢筋笼的钢筋连接应采用何种方法?
3.水下钻孔的钻机有哪几种?为何此工程选用冲击钻?
4.钻孔灌注桩施工的主要工序是什么?
5.导管使用时有哪些要求?
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上一题:案例2【背景资料】:某公司中标一座跨河桥梁工程,所跨河道流量较小,水深超过5m,河道底土质主要为黏土。项目部编制了围堰施工专项方案,监理审批时认为方案中以下内容描述存在问题:①顶标高不得低于施工期间最高水位;②钢板桩采用射水下沉法施工;③围堰钢板桩从下游到上游合龙。项目部接到监理部发来审核意见后,对方案进行了调整,在围堰施工前,项目部向当地住建局报告,征得同意后开始围堰施工。在项目实施过程中发生了以下事件:事件一:由于工期紧,电网供电未能及时到位,项目部要求各施工班组自备发电机供电。某施工班组将发电机输出端直接连接到多工程开关箱,将电焊机、水泵和打夯机接入同一个开关箱,以保证工地按时开关。事件二:围堰施工需要吊车配合,因吊车司机发烧就医,施工员临时安排一名吊车司机代班。由于吊车支腿下面的土体下陷,引起吊车侧翻,所幸没有造成人员伤亡项目部紧急调动机械将侧翻吊车扶正,稍作保养后又投入到工作中,没有延误工期。【问题】1、针对围堰施工专项方案中存在的问题,给出正确做法。2、围堰施工前还应征得哪些部门同意?3、事件一中用电管理有哪些不妥之处?说明理由。4、汽车司机能操作吊车吗?为什么?5、事件二中,吊车扶正后能立即投入工作吗?简述理由。6、事件二中,项目部在设备安全管理方面存在哪些问题?给出正确的做法。 下一题:案例4【背景资料】:某市轨道交通3号线××站位于老城区,车站主体为半地下式,采用明挖法施工,紧接车站有一穿山段正线采用浅埋暗挖法施工;车站北侧8m有一条DN600热力管线(蒸汽,工作压力0.8MPa)并行。在施工过程中发生了以下事件:事件1:明挖基坑开挖深度18m,坑底以下为承压含水层,设计采用“地下连续墙+四道内支撑”支护。为控制周边建筑物沉降,方案在坑外设置6口回灌井(自然回灌,回灌压力0.15MPa),回灌井深度22m。管井外侧止水封闭层顶至地面之间使用黏土封堵填实。回灌井施工完成后一周开始回灌,回灌第3天出现地面冒水、周边地面出现轻微裂缝,且有加剧趋势。事件2:为加快施工进度,穿山段设一Φ8m施工竖井,作为暗挖区间施工运输及通风通道。竖井开挖至6m深度时,由于工作面狭小,井口临时堆载了近30t钢筋,施工单位未及时设置临时支撑,导致井口南侧挡水墙外倾50mm,井壁出现3条环向裂缝,最大宽度12mm,监测显示墙体水平位移单日增量8mm。事件3:暗挖区间穿越粉质黏土层,采用超前小导管注浆加固。监理抽检发现:①超前小导管规格为Φ42mm×3.5mm,与设计Φ42mm×4mm不符;②注浆量仅为设计值的65%;③C25喷射混凝土试件28d强度为22MPa。事件4:受施工影响,北侧DN600热力管线发生不均匀沉降,最大沉降48mm,蒸汽补偿器位移变形超标。【问题】1.指出事件1中回灌井设计、施工及运行可能存在的不当之处,并给出正确做法。2.事件2中,竖井出现险情后应采取哪些应急处置措施?3.事件3中,暗挖区间初期支护存在的质量问题应如何整改?4.事件4中,针对DN600热力管线沉降及补偿器变形超标,施工项目部应履行哪些程序并给出可行的加固措施?
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